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【极致创效】信息自动化部以数智革新助力降本增效
发布时间:2026-04-08

  助力降本增效

  —XINDA GROUP—

  河北鑫达钢铁集团有限公司

  以数智革新

  在工业4.0与智能制造快速推进的背景下,信息自动化作为生产控制与能源管理的核心环节,直接决定企业运营成本与生产效率。通过自动化改造、智能控制、能耗优化、运维升级等手段,可有效降低能耗、物料、人力与设备成本,提升设备综合效率(OEE),为企业高质量发展提供技术支撑。

  信息自动化部

  现状调研:现场使用的电机、风机、水泵等大功率设备长期工频运行,“大马拉小车”现象普遍,电能浪费严重;315KW以上高压电机存在直起、高压软启动方式,造成电机电流过高、电力资源浪费;电除尘风机温度连锁监控;皮带常见的自动纠偏、撕袋、打滑、溜槽堵塞等故障不能全面做到提前预警;热风炉燃烧高消耗,控制限于手动调整等。

  改善实例:针对大功率设备长期工频运行,新增高压变频器,实现变频器与生产负荷联动控制。针对热风炉燃烧高消耗问题,强化学习与LightGBM算法构建智能燃烧优化系统,系统核心是利用LightGBM建立拱顶/废气温度和环保/残氧预测模型作为环境模型,强化学习代理,通过动作决策模块动态调节煤气与空气阀门开度,依据评价体系学习最优控制策略。

  应用成效显著:智能燃烧优化系统提升了热风炉燃烧效率,风温稳定在1200℃左右(末温≥1180℃),保障生产稳定,煤气消耗降低至少3%,大幅减少人工操作依赖,实现智能闭环优化控制,创效735.8万元。针对公司现有的制卡系统,设计一套计量系统终端机自助制卡系统,实现用户自助完成计量业务信息制卡操作,减少人为干预、提高运输效率。针对水泵电机能耗高的问题,升级一批永磁电机,将120.14KW/h普通电机替换为109.22KW/h永磁电机,提升能效比,创效167.69万元。针对电除尘风机监测的优化,搭建主控室实时监控平台,通过温度动态监测及时调整风机运行状态,规避故障停机,有效降低了事故时间,创效39.6万元。烧结点火炉安装位移限位装置,在关键点位加装机械+电子双重限位装置,杜绝位移超差事故发生,有效控制事故时间,创效48.63万元。

  电气自动化是企业降本增效的关键抓手。通过节能改造、智能控制、精益运维、源头优化四位一体推进,既能实现看得见的电费、人工、维修成本下降,也能带来效率、质量、安全的全面提升。未来,河北鑫达钢铁集团有限公司将持续推进数字化与智能化升级,走绿色高效的自动化发展路线。

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