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【极致创效】小改小革破难题,技改赋能提效能——连铸机振动拉簧调整优化改造
发布时间:2026-02-25

  极致创效

  Ultimate Efficiency Creation

  河北鑫达钢铁集团有限公司

  为进一步提升连铸设备运行稳定性,降低维修工作量,破解生产过程中的设备运维痛点,近日,河北鑫达钢铁集团有限公司成功完成连铸机振动拉簧调整优化改造,以精准技改举措为生产高效推进注入新动能,彰显了立足现场、深挖潜力的创新理念。

  小改小革破难题

  技改赋能提效能

  连铸机作为钢铁生产中的核心设备,其振动系统的稳定运行直接关系到铸坯成型质量和生产连续性。此前,连铸机振动拉簧仅能在顶部进行调整,在长期高负荷生产运行中,偶尔出现拉簧松动现象,不仅可能引发设备异响,影响振动系统运行精度,还存在明显的运维短板——松动问题无法在生产过程中即时处理,只能等到设备检修期间,由维修人员爬到振动连接杆顶部进行调整操作。该方式不仅流程繁琐、耗时较长,增加了维修人员的劳动强度,还存在高空作业安全隐患,间接影响生产进度。

  针对这一痛点,设备运维团队立足生产实际,结合连铸机振动系统的运行原理,借鉴可调式弹簧缓冲机构的优化思路,经过反复研讨、精准测算,制定了科学可行的优化改造方案。方案核心是在振动拉簧连接杆底部加装调整丝扣,无需改变设备主体结构,既保证了改造的可行性和安全性,又能从根本上解决调整不便的问题。

  改造过程中,严格按照方案要求,精准施工、细致调试,重点把控调整丝扣的安装精度和适配性,确保加装部件与原有设备完美衔接,满足振动系统的运行要求。经过紧张有序的施工和试运行验证,改造后的振动拉簧调整方式实现了根本性优化:当振动拉簧出现松动异响时,维修人员无需登高作业,可直接从底部通过丝扣进行即时调整,彻底打破了“仅检修时才能处理”的局限,实现了松动问题的快速处置。

  此次优化改造具有成本低、见效快、实用性强的显著特点,取得了多重实效。改造后,不仅有效保障了连铸机振动系统的稳定运行,降低了设备故障隐患,提升了生产过程的连续性,还大幅简化了调整流程,减少了维修工作量和高空作业频次,切实降低了维修人员的劳动强度,优化了运维工作环境,实现了安全运维与高效生产的双向提升。

  结语

  小改小革显实效,精准技改促提升。此次连铸机振动拉簧调整优化改造,是公司践行“降本增效、提质赋能”理念的生动实践,也是设备维护团队攻坚克难、创新突破的具体体现。下一步,河北鑫达钢铁集团有限公司将持续聚焦生产一线的设备痛点、难点,鼓励参与小改小革,不断挖掘设备优化潜力,以更多精准、高效的技改举措,破解生产瓶颈,提升设备运维水平,为公司高质量发展提供坚实的设备保障。

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