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【极致创效】水系统风机远程控制升级,低成本铸就转型范本
发布时间:2025-08-25

  极致创效  Ultimate Efficiency Creation    ——轧钢总厂——  河北鑫达钢铁集团有限公司轧钢总厂成功为卷板产线的“冷却卫士”——浊环水冷却塔风机完成远程控制及报警系统专题升级。这场技术革新让关键设备迈入智能化管控新阶段,为热轧生产筑起一道坚实的安全高效屏障。

  旧模式暗藏隐患  生产安全双重承压  过去,该产线的4台浊环水冷却塔风机一直沿用“就地值守”的传统模式:定频运行加人工现场启停,岗位工每天都要在冷却塔顶往返奔波。冬季来临时,塔顶平台和楼梯就成了“溜冰场”,结冰路面给作业人员带来极大安全风险;更棘手的是,当风机突发故障,人工紧急停机的“慢半拍”可能让小问题演变成大事故。作为冷却系统的“心脏”,风机的“健康状态”直接决定轧辊冷却效果——热轧带钢轧制时,轧辊温度高达200-300℃,必须依靠浊环水“降温续命”至60℃以下,一旦风机“罢工”导致水温突破50℃红线,轧辊变形、带钢板形缺陷等“连锁反应”便会接踵而至。

  专项小组精准破局  锚定改造方向与价值  面对困境,轧钢总厂迅速组建专项改善小组。团队像“医生问诊”般对人、机、环、法、料全维度“体检”,精准锁定改造关键节点。技术团队核查发现,现场DCS系统早已“配齐装备”——工程师站、控制器及集成软件一应俱全,设备初始设计还预留了“升级接口”,改造基础条件成熟。针对部分人“数智化转型优先级低”的疑虑,小组用数据论证:远程控制能让设备状态监测“串联成网”,为全厂生产数字化“搭积木”,与企业高质量发展“同频共振”。

  双回路方案巧落地  全流程升级无缝衔接  项目实施中,团队制定“双保险”创新方案:在保留原有本地操作“后手”的基础上,新增集中远程控制“主线”,通过自动切换装置将信号“输送”至DCS系统,实现远程启停“一键操控”。技术人员为系统“编写新程序”,开发出包含开/关反馈、远方/就地状态、故障报警等参数的“智能监控屏”,构建起“数据采集—逻辑判断—指令下达”的闭环控制“神经网络”。利用停机检修的“黄金窗口期”,团队高效完成线路安装、程序调试及操作人员培训等“全链条攻坚”,确保升级工作“零干扰”。

  改造升级显成效  低成本铸就转型范本  “焕新”后的风机性能实现“跨越式提升”:控制响应时间从过去就地操作的5-10分钟“飞奔”至秒级,故障预警功能如同“先知”般提前规避设备损坏风险。岗位工告别登高作业,冬季结冰环境下的安全隐患“一去不返”,劳动强度也“断崖式”下降。此次升级不仅让关键设备管控水平跃居行业同类型产线前列,更通过现有系统资源“精打细算”的优化配置,实现“零额外成本”投入,为企业数智化转型献上一份“低成本、高实效”的优秀答卷。

  河北鑫达钢铁集团有限公司轧钢总厂将以此次改善为起点,让智能化升级的“涟漪”持续扩散,不断夯实安全生产根基,为集团高质量发展注入澎湃新动能。  关于本文  撰稿/张仕达  校审/武靓楠  编辑/刘姗姗

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