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“一键回原”,数智化部让 “钢铁伙伴” 更可靠
发布时间:2025-08-14

  当生产线上机器人因信号故障陷入停滞时,当危险突发机器人无法退回安全位置时,如何让这些“钢铁伙伴”更听话、更安全?

  新钢数智化部给出了答案——他们开发的ABB机器人“一键回原程序”,只需轻触按钮,机器人就能沿着最优路径平稳回原,等待专业人员维护,实现了生产效率与作业安全的双跃升。

  

  在智能化生产的当下,机器人已经成为工业自动化的核心力量,深度融入制造业的各个环节。据统计,新钢厂区目前共投用130余台机器人,其中ABB系列占比达50%,在焊牌、打包、检测等关键环节承担着重要任务。

  但长期以来,机器人使用上一直存在一个“通病”,厂区内大部分ABB机器人未配备一键回原功能,遇到突发情况时,机器人“归位难”的问题尤为突出。另外,有些新员工对机器人操作不熟悉,导致机器人回原不准确、不及时的问题频发。

  

  今年3月,在收到反馈后,数智化部立即开始了一键回原程序的攻关工作。在与设备厂家展开技术沟通,了解机器人底层架构与运行逻辑后,攻关团队结合实际作业场景,创新性地采用了与常规原路退回模式不同的思路,设计出以安全区定位为核心的回原方案。通过预设多个安全区域,使机器人在接收到回原指令时,能够自动规划最优路径,快速退回至最近安全区,避免设备风险。

  5月初,这套全新的“一键回原”功能已在部分作业区ABB机器人上进行实验并成功投入使用。如今,只需轻轻一点自动回原,再也不用担心机器人故障而影响正常生产了!简洁高效的操作收获了一线员工的广泛肯定。

  

  但是,从技术落地到全面普及也面临现实障碍:作业类型不同导致机器人逻辑架构有差异,需分场景编适配程序,且程序编写对专业能力要求高、需精准无误,依赖人工则耗时且易有误差。为此,数智化部引入AI技术,快速识别不同机器人编程逻辑,将人工解读时间从数周压缩至数天,大幅提升开发效率、降低前期准备成本,为“一键回原”功能全面普及提供有力支撑。

  下一步,数智化部将持续推动技术迭代升级,计划将这一功能逐步扩展至厂区其他品牌、型号的机器人,让更多“钢铁伙伴”实现安全高效回原,全面提升厂区智能化生产的安全能级和运行效率。

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