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细抠毫厘、精算效益!炼钢厂维修工段算好设备维护经济账!
发布时间:2025-08-09

  

  

  

  

  凝心聚力深挖潜戮力同心创佳绩

  极致创效

  Ultimate Efficiency Creation

  

  XINDA

  前言

  INTRODUCTION

  降本增效不是抽象的口号,而是熔炉里淬炼的真金,是扳手间拧出的实效。河北鑫达钢铁集团有限公司炼钢厂维修工段不满足于“设备坏了再修”的被动模式,而是以“精打细算、主动出击”为行动信条,将降本增效渗透到每一次巡检、每一次抢修、每一次改造中,用扳手拧出效益,用创新破解难题,奋力书写着“维修亦能创价值”的降本篇章。

  河北鑫达钢铁集团炼钢厂

  废料重生淘金有术

  极致创效基石在于深挖潜能,杜绝点滴浪费。维修工段始于对“废旧”价值的重新定义与执着发掘。在他们眼中,车间角落的每一件旧设备、每一枚废零件,皆是亟待唤醒的“宝藏”。

  氧枪是炼钢生产的关键设备,因铁水条件多变,更换频率高。过去,损坏的氧枪往往直接报废,不仅耗费高昂成本,还造成资源浪费。维修工段主动牵头,建立起一套“严格筛选-精准修复-跟踪反馈”的氧枪修复流程。先对报废氧枪进行拆解检查,筛选出可修复的部件;再根据磨损程度制定针对性修复方案,通过补焊、打磨等工艺恢复性能;最后对修复后的氧枪进行上线跟踪,确保其稳定性与新品无异。

  上半年,维修工段修复氧枪直接节约采购成本约174万元。更难得的是,修复后的氧枪故障率与新品持平,完全满足生产需求。

  技改降耗智破困局

  减少重复劳动就是最大的增效。维修工段将目光聚焦在那些“反复出问题、频繁要更换”的设备上,用技术改造打破“坏了修、修了又坏”的恶性循环。

  渣车车轮曾是工段的“老大难”,车轮磨损快,频繁更换不仅消耗大量备件,更占用宝贵的生产时间。维修工段没有止步于“按时更换”,而是成立专项攻坚小组,蹲点观察渣车运行轨迹,分析磨损原因。经过反复试验,对轨道基础进行优化改造,同时改进安装工艺,将车轮与轨道的贴合精度提升了30%。

  改造后的渣车车轮使用寿命延长至4个月,整整翻了一倍。这一小小的改进,不仅直接减少车轮备件采购量,更降低一半的更换频次,每年节省成本超10万元。

  防患未然管控先行

  极致创效的高阶境界是“预防式管理”。维修工段正逐步实现从“救火队员”到“健康管家”的角色转变。通过建立全流程管控体系,将故障消灭在萌芽状态,让设备始终保持最佳运行状态。

  在日常巡检中,维修工段推行“毫米级检查标准”,大到电机运行温度,小到螺栓松紧程度,都有明确的量化指标,确保每一个隐患都能被及时发现、分级处理。这种“提前预判”的模式,让故障被扼杀在摇篮里。

  对于设备维护,维修工段精打细算到“每一滴油、每一颗螺栓”。制定精准的润滑周期,避免油脂浪费;建立备件领用台账,杜绝盲目库存;通过优化工具摆放位置,缩短维修时的取物时间。看似微不足道的细节,汇聚成实实在在的效益,仅上半年,通过流程优化降低非必要支出近20万元。

  

  河北鑫达钢铁集团有限公司如今的辉煌成就,正是其矢志不渝深耕降本增效、践行转型升级战略的生动缩影。锚定市场需求、效益目标、长远规划,聚焦效率效益,精准精细精益,以势如破竹的勇气、真抓实干的行动、开拓创新的姿态,从技术迭代、流程精简到废料复用,于每一个生产环节的点滴实践中持续拓宽增效空间。未来,炼钢厂将凝聚上下同心的合力、贯通左右协同的效能,全链协同剔除低效环节,创造超额价值,让盈利成为企业生产经营常态,以坚实举措朝着公司绿色高质量发展方向步履铿锵!

  

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  河北鑫达集团

  【关于本文】

  撰稿/王璐、厉治朝

  审核/孙宝生、杨伦

  编辑/刘姗姗

  监制/刘军辉

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