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从 “临时脚手架” 到 “固定平台”:2000元投入每年省万元检修费
发布时间:2025-08-29

  “真没想到,一副槽钢、几块钢板搭建的固定式检修平台,竟让每年4—5次的‘大动干戈’的检修变成‘一步到位’的高效作业!”近日,在能源环保部9号、10号电动风机伺服油路系统旁,一座仅投入2000元的固定式检修平台成了众人瞩目的焦点,引来阵阵点赞。

  维检中心炼铁检修二作业区动构线动检班用这座“小平台”再次证明“自己的事自己干”蕴藏着巨大的降本增效潜力。

  临时脚手架成“拦路虎”

  

  过去,伺服油路系统检修离不开临时脚手架。这一方式带来诸多问题,每检修一次,人工加材料合计3600元,一年4—5次,开销就近两万元。而且搭拆工序繁琐,让原本仅需半天的检修延长至一天。

  更为严重的是,检修期间为避免影响高炉生产,需启动旁侧的汽轮发电机组利用蒸汽发电,消耗蒸汽约90吨/小时,每小时发电量约2万千瓦时,单次额外发电费用高达56000元。同时,高处作业防护标准参差不齐,存在安全隐患。

  “临时”变为“固定”难题解了

  

  面对这些难题,动检班把现场当课堂,把难题当课题。班组长牵头,党员先锋、技术骨干与业主方人员组成攻关小组。经过反复踏勘测量后,确定“风机底部建固定平台”的方案。固定平台以槽钢做骨架、钢板铺台面、膨胀螺丝锚进混凝土基础,结构稳固;平台预留穿管孔,规范软管走向;四周加装标准护栏,作业空间成为安全工位,为检修人员筑起了一道安全防线。

  ——检修效率大幅提升。如今,检修人员可直接登台作业,脚手架搭拆环节归零,设备停机窗口从一天缩短至半天。

  ——单次检修节省发电费用56000元。故障在一小时内处理完成后,机组可在热机状态下启动,避免冷态启动的长时间暖机过程,缩短设备重新投入运行的时间,提升运行可靠性和可用性。

  ——安全风险有效防控。标准化护栏取代临时防护,从源头治理高处坠落风险。改造当年节省16000元,后续每年再省18000元,潜在的非计划停产损失也被规避。

  

  动检班的精益思维并未局限于固定平台的建设,还延伸到协作领域:支援兄弟单位时,在烧结机滑环更换中实现部件再利用降本8000元,修复电机轴瓦节约16万元;面对13号汽轮机组拆除等多任务并行,班组优化配置、攻坚作战,确保各项任务高效完成,持续保障降本增效。

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